剛玉耐火澆注料的生產(chǎn)配制是要經(jīng)過嚴格的選材工藝,才能調(diào)制成的一種高檔耐火澆注料,一般剛玉耐火澆注料的剛玉成分A2L3O含量最低不低于90%,最高的能配制成剛玉含量在97%的產(chǎn)品,對于原料配比,粉料結(jié)合、外加劑的添加都要求的非常嚴格,所以也就有了剛玉澆注料在抗侵蝕、抗物料磨損沖刷上優(yōu)良使用效果。
近期生產(chǎn)配制的一批剛玉耐火澆注料,選用原料分別有顆粒料99%板狀剛玉0~1、1~3、3~5三種顆粒、粉料選用板狀剛玉粉、鋯粉、α-AL2O3氧化鋁粉等原料,外加劑選用巴斯夫減水劑、結(jié)合劑采用90標號鋁酸鈣水泥,骨粉比例在73:27,調(diào)制成的剛玉耐火澆注料,化驗結(jié)果成分AL2O3含量95.3%,Fe2O3含量0.34%,1100℃耐壓強度測試在102MPa通過成分分析可以看出配制的剛玉耐火澆注料是很成功的,但是在運往現(xiàn)場使用的時候,發(fā)現(xiàn)加水后攪拌時剛玉耐火澆注料在攪拌機內(nèi)出現(xiàn)黏性大,抓鍋底的現(xiàn)象,攪拌時間越長越黏,用手抓起時候并發(fā)現(xiàn)黏手不流動,也沒有往常使用澆注料在攪拌后出現(xiàn)的那種膠凝物狀態(tài)下的勻速流動,所以在發(fā)現(xiàn)此問題后立即叫停施工,與公司技術(shù)員聯(lián)系并采取試樣分析。
后經(jīng)公司技術(shù)員分析認為,此前在公司配制好的剛玉耐火澆注料,在實驗室所測流動性可以達到11cm,而到現(xiàn)場后缺一動不動,并且再次將現(xiàn)場物料運回公司做實驗,發(fā)現(xiàn)流動性還是之前的測試值變化并不大,技術(shù)人員又來到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)攪拌機內(nèi)的剛玉耐火澆注料確實黏手不流動,裝入模具內(nèi)也是一樣的發(fā)黏不流動,再此情況下技術(shù)人員將現(xiàn)場所使用的水、環(huán)境溫度、機械轉(zhuǎn)速等都做了相應的分析判斷,并把現(xiàn)場所使用的剛玉耐火澆注料的原料顆粒經(jīng)過吸水率的分析,最終找出問題的所在。
造成現(xiàn)場所使用的剛玉耐火澆注料黏手缺乏流動性的主要原因在于,第一骨料的吸水率不均衡,此次所購買的板狀剛玉原料是采用山東某公司的產(chǎn)品,其中板狀剛玉的吸水率通過化驗測試其誤差相差很大,不均衡,后來與該公司取得聯(lián)系后得知他們生產(chǎn)的板狀剛玉顆粒,雖然成分含量都達到標準但是分為下沉料和上浮料兩種,兩種料的吸水率不同在剛玉耐火澆注料中加水使用就會出現(xiàn)流動性缺失,第二環(huán)境溫度,在公司配制好后的剛玉耐火澆注料實驗流動性很好,并且形成鋁溶膠狀的團聚,其考慮是因為公司實驗室環(huán)境溫度偏于20℃左右,適合加水后的吸收,促使鋁溶膠狀的團聚形成有助于流動性的遷移,而現(xiàn)場是在室外環(huán)境下施工,溫度在30℃左右,烈日炎炎,加水后的剛玉耐火澆注料揮發(fā)很快,并且加水量也增大,非常不利于鋁溶膠的團聚,所以產(chǎn)生了不流動。
通過反復的實驗并做調(diào)整,最終采用分散降緩的方法,在剛玉耐火澆注料里面又添加了不同的外加劑后,取得了比較可觀的流動性,達到了最初的目的,現(xiàn)場順利施工脫模后氣孔率也非常小,業(yè)主也認可我公司技術(shù)。