某水泥廠(chǎng)3號(hào)窯建造的規(guī)格為3.75mm/3.10mm×74m,屬于窯尾帶余熱鍋爐的干法中立窯,工藝落后,設(shè)備破舊,為減少筒體表面的散熱損失,2000年3月春季中檢修,我們?cè)?號(hào)窯鑲砌隔熱耐火復(fù)合磚20m。經(jīng)過(guò)1年的實(shí)踐檢驗(yàn),取得了顯著的隔熱效果。
1 隔熱耐火復(fù)合磚的選擇
我們選用鄭州駒達(dá)新材料科技有限公司生產(chǎn)的隔熱耐火復(fù)合磚作為試驗(yàn)襯料。磚的外層屬于輕質(zhì)磚。和筒體緊密接觸,具有隔熱保溫性能;里層為磷酸鹽磚,和物料接觸、具有耐磨性能。其各項(xiàng)理化指標(biāo)如表1。
2 砌筑部位和砌筑方法
隔熱耐火復(fù)合磚的砌筑部位見(jiàn)圖1。第1部位(圖1中的1~4)砌筑在變徑前,里端距窯口的距離為24.3m,砌筑長(zhǎng)度為8m,第2部位(圖1中的5-10段)砌筑在變徑后,外端距窯口的長(zhǎng)度為31.3m,砌筑長(zhǎng)度為12m。
表1 隔熱耐火復(fù)合磚的理化指標(biāo)
圖1 隔熱耐火磚復(fù)合磚的鑲嵌部位
砌筑方法采用環(huán)形干砌法。以4m為1段,當(dāng)砌筑到大半面時(shí),用支撐頂機(jī)頂住,再砌筑后半面。變徑前砌筑8m,變徑后砌筑12m,共砌筑20m。
3 隔熱效果的檢測(cè)
加砌隔熱耐火復(fù)合磚后1~4段的筒體表面溫度平均下降60℃,5~10段的平均溫度下降44℃,1~10段的平均溫度下降52℃;1~4筒體表面散熱損失平均減少32.11%,5~10段平均減少27.39%,1~10段平均減少29.75%。檢測(cè)和計(jì)算的結(jié)果如表2所示。
表2 隔熱效果的檢測(cè)和計(jì)算結(jié)果
由表2還可知,隨著磚襯使用時(shí)間的延長(zhǎng),隔熱效果在逐漸下降。使用1年后1~4段平均下降0.74%,5~10段平均下降1.23%,1~10段平均下降0.98%。
4 使用效果及經(jīng)濟(jì)效益
隔熱耐火復(fù)合磚已試用1年,沒(méi)有發(fā)生掉磚、烘窯事故。如果這兩端隔熱耐火復(fù)合磚薄到需要更換時(shí),我們?nèi)匀黄鲋朔N磚,并且計(jì)劃2001年10月份中檢修換磚時(shí),在1號(hào)窯、2號(hào)窯再各砌筑10m。2001年4月中檢修檢查,1~4段的是復(fù)合磚90%以上150mm高(原來(lái)高度180mm),隨著時(shí)間的延長(zhǎng),符合磚逐漸變薄,這是隔熱效果降的一個(gè)原因。
表3 累出了使用隔熱耐火復(fù)合磚前后主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的對(duì)比
表3 使用復(fù)合磚前后的對(duì)比
由于平時(shí)產(chǎn)量的提高,2000年較1999年多產(chǎn)熟料6544t,創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益19.6萬(wàn)元;由于煤耗的下降,2000年較1999年節(jié)煤1809t,創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益41.6萬(wàn)元。兩項(xiàng)合計(jì)共創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益61.2萬(wàn)元。