某石化公司硫磺回收反應(yīng)爐新爐烘爐后出現(xiàn)耐火襯里起皮脫落的現(xiàn)象,并出現(xiàn)裂紋,耐火磚破碎下沉等現(xiàn)象,經(jīng)修復(fù)后運轉(zhuǎn)9個月,又出現(xiàn)頂部殼體燒漏現(xiàn)象。針對硫磺反應(yīng)爐襯里脫落,造成殼體燒損的問題,對可能造成襯里脫落的主要原因進行了分析并提出新的修復(fù)方案,此次方案修復(fù)后,反應(yīng)爐運行12個月經(jīng)檢測各部位外壁溫度穩(wěn)定,已滿足生產(chǎn)需要。
一、故障原因分析
(1)施工及材料因素
從2009年烘爐后花墻磚燒損及2010年5月13日F3101爐燒損后的檢查發(fā)現(xiàn)折流磚燒損的情況看,懷疑花墻磚和折流磚的材料存在問題,為確認(rèn)材料指標(biāo)是否滿足設(shè)計要求,委托國家耐火材料檢驗測試中心對拆下的耐火襯里、隔熱襯里、錨固磚、折流磚進行了復(fù)驗。復(fù)驗結(jié)果表明,隔熱襯里、耐火可塑料的化學(xué)成份與設(shè)計指標(biāo)相差比較大,該組分的耐火可塑料的允許操作溫度均不能高于1200℃,因此達(dá)不到設(shè)計1400℃的要求;折流磚的化學(xué)成分與設(shè)計指標(biāo)相差不大;錨固磚的化學(xué)成分滿足設(shè)計要求,但荷重軟化溫度過低。
(2)操作因素
該爐設(shè)計最高溫度為1400℃,設(shè)計的操作溫度為1240℃,紅外測溫儀顯示最高溫度達(dá)到1350℃,為了確定該爐的燒損是否與操作條件有關(guān),5月25H把紅外測溫儀送省計量檢定測試院進行了校準(zhǔn),在1000℃、1200℃、1300℃及1500℃點的校準(zhǔn)結(jié)果是精度合格,可斷定記錄儀表準(zhǔn)確。
綜合分析后認(rèn)為,襯里損壞的主要原因是由于材料某些指標(biāo)未達(dá)到要求,在非正常操作工況下導(dǎo)致耐火磚失效軟化、脫落。
二、修復(fù)方案
反應(yīng)爐襯里的改造采用雙層結(jié)構(gòu),厚度仍為280mm,即1層厚度為230mm的耐火搗打可塑料,再加1層厚度為50mm的輕質(zhì)隔熱澆注料;錨固系統(tǒng)為SK-38陶澆錨固磚和材質(zhì)為Cr25Ni20的“C”型鉤組成。錨固磚按上半部分2/3排布,迎火面相鄰錨固磚端面中心間距不超過400mm。耐火可塑料可采用搗打的方式施工,隔熱澆注料層采用噴涂的方式施工,折流墻與耐火可塑料襯里制作成一體。
三、方案實施
(1)襯里施工
第1層輕質(zhì)澆注料采用噴涂的方式進行施工,施工結(jié)束后養(yǎng)生24h,待所有襯里硬化后,第2層搗打可塑料才能開始施工,采用支模的形式進行施工。當(dāng)搗打施工完成,模板被移走,休整襯里表面至設(shè)計厚度。襯里表面被休整后,應(yīng)當(dāng)切割膨脹縫,膨脹縫深80mm,寬2~3mm。襯里被修整以后,要扎透氣孔,以散發(fā)材料中的濕氣。
(2)襯里養(yǎng)護
澆注料的養(yǎng)護:澆注料在施工完以后,在沒有任何外力作用下,在養(yǎng)護過程中開始變硬,然后進行水養(yǎng)護,減緩襯里表面水的揮發(fā)速度。
(3)可塑料養(yǎng)護
如果在烘爐之前設(shè)備要進行運輸,頂部要給予適當(dāng)?shù)闹?可塑料施工完之后,在烘爐之前及烘爐過程中,應(yīng)防止水及蒸汽進入爐內(nèi);法蘭接頭處應(yīng)使用陶纖氈和耐火灰漿填充。
(4)烘爐
耐火襯里施工完之后,應(yīng)當(dāng)至少自然干燥24h,然后采用高溫?zé)煔膺M行干燥;整個烘爐過程中,嚴(yán)禁水汽進入設(shè)備內(nèi)部;襯里任何部位的升溫不應(yīng)超過升溫速率。
襯里施工完以后,開口處應(yīng)用蓬布或塑料膠封住,防止雨水或水汽進入可塑料內(nèi);當(dāng)設(shè)備需要翻轉(zhuǎn)、運輸、振動或其它外力使用時,襯里應(yīng)當(dāng)被保護;被施丁可塑料的設(shè)備在任何時候要注意通風(fēng);如果施工可塑料的設(shè)備需要密封,設(shè)備應(yīng)在白天進行通風(fēng),晚上再密封。