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              窯口澆注料頻繁脫落原因分析及處理措施

              添加時間:2018年4月24日  瀏覽次數:

                窯口澆注料和回轉窯窯磚的更換周期長期不合拍,嚴重影響了窯綜合運轉率的提升,同時也增加了單位相關經濟技術指標和熟料消耗的耐火材料成本。

                首先:影響窯口澆注料壽命的因素

                (1)窯頭負壓大小;窯頭負壓大小反映了窯爐內用風與入窯頭罩熱風量之間的平衡情況。一般窯頭排風機的排風量增大,窯頭負壓增大,反之則減小。窯頭正壓的危害主要表現在:窯頭飛砂料、熱煙氣自窯頭縫隙往外冒,窯頭密封容易燒損;窯門損壞程度及窯頭罩耐火材料磨損加劇,嚴重時會將窯頭罩燒垮;正壓容易造成周邊設備受損、窯頭無法看火、飛濺的高溫物料造成人身傷害。如前所述,窯頭壓力受窯頭、窯尾排風機抽放量的影響。在同一條生產線,窯爐通風量是相對不變的,出窯熟料需要冷卻到合理溫度。也就是說系統(tǒng)設計配套時,窯頭排風機能力不能過小,否則剩余的冷卻風量無處可排。我公司的窯設計就暴露此缺陷,窯頭余風風機能力偏小,這一點在增加余熱發(fā)電后尤為明顯,在余熱發(fā)電風管燒穿漏風或一級、二級進風溫度偏高時需開冷風閥這一缺陷被放大。一般設計中余風風機的風量應達到窯尾高溫風機的50%以上,如果篦冷機出口溫度較低,工況下排風量較少時,窯頭排風機也可適當選小。

                (2)窯系統(tǒng)運轉率。窯系統(tǒng)綜合運轉率表征了生產是否正常,管理是否精細與穩(wěn)定,故障開停機頻次等全部問題。一般情況下,窯系統(tǒng)綜合運轉率達到85%算基本正常;超過90%算正常生產,表征生產線非計劃檢修情況較少。窯系統(tǒng)耐火材料受開停窯的損傷最大,窯口澆注料是開停窯損傷的最嚴重部位,窯綜合運轉率越高,壽命越長。如出現分解爐縮口堵塞等事故,窯口內襯表面溫度將在10多小時內從1400℃左右降低到100~200℃,堵塞排除后,又需要快速升溫到正常溫度,如此強烈的冷熱交替反復進行,窯口澆注料內部組織受到破壞,易斷裂脫落,對使用壽命產生很大的負面作用。

                (3)窯口護鐵結構窯口結構一般由筒體、護鐵和澆注料組成。設置窯口護鐵的作用,就是為了有效地保護普通鋼制作的窯口筒體段節(jié),避免高溫煙氣燒損,兩者由4顆螺栓連接固定在一起形成整體。護鐵依靠澆注料的保護從而降低工作溫度及磨蝕,保證結構的穩(wěn)定性。窯頭筒體變形導致振動大、護鐵螺栓松動是窯口澆注料脫落的重要原因。

                (4)澆注料質量及灌注施工質量的影響。如前所述,窯口工況的特殊性,普通澆注料適應不了這么惡劣的作業(yè)環(huán)境,該處澆注料應具備耐高溫、強度高、熱振性能良好的特性。目前國內窯口澆注料的生產廠家非常多,價格基本在2000~10000元左右,窯口澆注料的使用壽命基本上也跟價位成正比。從我廠實際的使用情況來看,我廠窯口專用澆注料性能較穩(wěn)定,耐熱、耐振性能較為突出,是同類產品中的較理想產品。

                施工質量控制問題較多。錨固釘結構不合理,交叉處焊接不規(guī)范,高溫下易燒融;錨固釘為單角,焊接面較少,不易焊牢;錨固釘布局不科學,盲區(qū)多,特別是護板和擋磚圈上方澆注料拉不住。澆注時對膨脹縫留設的重要性認識不夠,實際施工中留設過少或不留,從而導致窯口澆注料受擠壓爆裂。為趕工期節(jié)約時間不支模,作業(yè)點由周向的7點或9點移到6點位置施工,導致澆筑出來的澆注料松散不密實。攪拌不規(guī)范,干料未充分拌勻就加水,考慮施工便捷及施工時間的影響,采用加大水量攪拌采用邊攪拌邊用流淌下料澆筑。攪拌與制模時間上沒配合好,導致攪拌好的澆注料沒有及時被使用。澆注振打不均勻,久振或重振現象突出。受生產的緊迫性影響,養(yǎng)護時間過短對澆注料的損害也非常大。

                (5)窯口擋磚圈的影響。窯口澆注料的使用壽命與窯口擋磚圈的完好與否是諸多因素中最大的。窯口擋磚圈的燒損形成倒三角形,窯磚會直接擠壓到窯口澆注料,從而導致窯口澆注料大面積擠壓脫落,被迫停窯。結合我公司近1年半多次出現的窯口護鐵澆注料脫落事故,首當其沖窯口擋磚圈一旦出現燒損,要盡快組織更換。

                解決措施

                優(yōu)化設計窯口結構

                窯口結構進行改進。護鐵數量保持不變,護鐵的連接方式由原來的單塊連接改為箱體式連接,即由內護鐵和外箱體組成,窯筒體處于兩者之間,用沉頭螺栓連為整體,外箱體內填充澆注料以保護固定螺栓和筒體不受高溫燒損變形。窯口下方直墻澆注料厚度適當增厚,保證窯口端面在不影響熟料落入篦冷機的前 提下縮在直墻里面,避免窯口直接受篦冷機高溫熱煙氣沖刷及燒損。

                澆注料施工嚴把質量關,并做相應的改進工作

                (1)為增加抗耐磨性,窯口護板上方燒注料有效厚度從160mm提高到220mm。

                (2)合理布局錨固釘,錨固釘結構改用焊接面積相對較大的材料。

                (3)澆筑窯口澆注料時,嚴格采用先支模后施工的原則,所有澆筑必須控制在周向7點或9點位置完成。

                (4)澆注料的攪拌必須均勻,現用現攪拌,水分控制在最低值,并由專人負責攪拌。

                (5)膨脹縫留設結合實踐經驗,每600mm長度用3mm的三合板留設膨脹縫,所有錨固釘均要涂抹瀝青漆,并纏繞黑膠布從而達到補償其膨脹空間的作用。

                (6)澆注料材質由我廠窯口專用澆注料,提高耐高溫性能及耐振性。

                (7)摒棄原有的檢修思維,每次檢修有條件的情況下優(yōu)先窯口澆注料的施工,盡量延長澆注料的養(yǎng)護時間。

                改進窯系統(tǒng)的通風,確保窯頭罩微負壓

                (1)窯尾斜坡通風的改進。將原來的斜坡耐火材料總厚度由250mm調整為200mm的AZM1680硅莫磚砌筑。

                (2)窯頭系統(tǒng)改進。針對窯頭排風機處理能力偏小的實際情況,盡量減少窯頭系統(tǒng)漏風,從而將窯頭處理風量能力得到提高,基本滿足生產要求。

                改進效果分析

                經過全方位優(yōu)化改進后,窯口澆注料使用壽命實現了質的飛躍,非計劃更換情況基本杜絕,與窯磚更換周期基本同步,甚至超過了窯磚壽命。窯口澆注料的使用情況對系統(tǒng)的生產運行非常重要,從澆注料的選擇到使用維護都應慎之又慎,每一個細節(jié)都必須受控,才能使生產進入良性循環(huán)。

              關鍵詞:窯口澆注料      
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