鋼廠轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐技術(shù)是美國LTV鋼公司于1991年開發(fā)的,并與1994年再252t轉(zhuǎn)爐上使用成功,爐齡達(dá)到1.5萬次多,目前最高爐齡達(dá)到2萬次左右。該項(xiàng)技術(shù)具有提高爐齡、節(jié)約耐火材料、增加鋼產(chǎn)量和無污染等優(yōu)點(diǎn),迅速推廣到全世界。
轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐的基本原理是在煉鋼過程中加入富鎂材料,以便形成MgO達(dá)到飽和狀態(tài)的終渣,其組成和性能近似耐火材料,出鋼后留下部分終渣用氮?dú)鈬姶禐R到爐壁上形成耐火涂層,達(dá)到護(hù)爐的目的。該技術(shù)的關(guān)鍵是改進(jìn)造渣工藝和材料,以滿足濺渣護(hù)爐的技術(shù)要求。
造渣材料即改渣劑的改質(zhì)與改性和添加改渣劑的時間和數(shù)量,各轉(zhuǎn)爐煉鋼廠均不相同。因?yàn)楦鬓D(zhuǎn)爐煉鋼的熔渣成分不同,添加改渣劑的品種和數(shù)量也不同,各廠應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和操作情況而定。其目的是改變MgO-C 磚與熔渣之間的界面狀態(tài),使原磚-脫碳層-渣界面處于穩(wěn)定,即抑制了MgO-C磚的蝕損速度,提高了轉(zhuǎn)爐爐齡。
改渣劑主要有輕燒白云石、生白云石、鎂白云石、輕燒鎂砂和鎂砂等。在生產(chǎn)過程中,采用上述材料并加破碎機(jī)、發(fā)泡劑和吸熱劑,粉末成粉和壓球,干燥到有一定的強(qiáng)度即可。改渣劑為球形的,直徑為25~30mm。制球時加入破碎機(jī),投入爐內(nèi)幾秒鐘即可粉碎與渣反應(yīng):發(fā)泡劑是能使熔渣翻滾、加快其反應(yīng)速度并使渣成分均衡:吸熱劑是降低終渣溫度,提高其粘度及爐襯的附著力。
某廠采用自制的改渣劑,其圓球直徑30mm,MgO>50% ,體積密度1.8g·cm³,含水率<1%。該改渣劑投入到爐內(nèi),迅速破碎、熔化并與熔渣反應(yīng),實(shí)施濺渣后,在爐襯上明顯形成均勻的爐渣噴涂層,說明濺渣的粘度和稠度符合濺渣護(hù)爐的技術(shù)要求。下表為改渣劑使用前后渣中MgO 與 TFe 的含量。
從表中看出,添加改渣劑后的熔渣,鐵含量平均降低2.46%,MgO 含量平均升高2.45%。這表明熔渣改質(zhì)明顯,能實(shí)施濺渣護(hù)爐,并使?fàn)t齡顯著提高。